吸風機故障的解決措施
發(fā)布者:負壓風機 發(fā)布時間:2014.07.08 |
針對電廠雙進風吸入式離心式吸風機在運行中存在的問題,結(jié)合鍋爐風煙系統(tǒng)設(shè)備情況,采取以下技術(shù)改造措施。
(1)降低煙氣系統(tǒng)阻力,減小煙氣濕度 改進水磨除塵陳器內(nèi)部結(jié)構(gòu)。發(fā)電廠2#鍋爐采用旋流板式的脫硫原理,在水磨除塵器內(nèi)部安裝三 層旋流板,加大氣液 借助面積,提高脫硫效率。但在實際運行中,煙塵很容易粘接在旋流板上,堵塞扇形開孔,致使煙氣流通不暢。并且在水磨除塵器內(nèi)部的 旋流板距離吸風機距離較近,小直徑水滴很容易被吸風機抽走, 增加了煙氣的濕度,提高了攜帶煙塵 量。根據(jù)此現(xiàn)象,采取以下措施:
①拆除水膜除塵器內(nèi)部的旋流板裝置。水膜除 塵器主筒內(nèi)設(shè)有三層旋流板,由于其開口方向不一 致,不僅增加了煙氣阻力,而且破會了水磨除塵器的 原理,而 其噴嘴噴出的水顆粒卻加重了煙氣水分,因 此,拆除旋流板,利用煙氣旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的離心力將液 滴分離開來,在水膜除塵器上部安裝環(huán)形進水孔,利 用沿石壁下流的水除去水磨除塵器內(nèi)壁上的積灰。
②在文丘里前加裝一級脫硫塔,增加脫硫效 率,減少除塵用水量。在兩側(cè)煙道上各安裝一臺一級 脫硫塔,并在一級脫硫塔處加裝4個水平噴嘴,保證 煙氣與除 塵脫硫水充分接住,當煙氣通過文丘里結(jié) 構(gòu)時,煙氣流速加快,進入水磨后,增加了煙塵和水滴的離心力,進一步減少煙氣攜帶的水分和煙塵。、統(tǒng)阻力、使吸風機人口負壓基本達到設(shè)計值,吸風 機 遠離失速區(qū)運行。停機次數(shù)明顯減少,從原來的一 周清灰一次延長至一個季度清灰一次。
(2)更換優(yōu)質(zhì)材料的葉片或者對葉片進行防磨防腐處理 用Au5GT鋁銅系合金精密鑄造葉片代替原 16Mn鋼葉片,新葉片的抗拉強度crb≥265MP a,延 伸率a5>4%。但這種方法造價高,在施工過程中焊 接要求高,在割下和焊接葉片時,極有可能發(fā)生由于葉輪受熱不均而變形。因此,可選擇對葉片防磨,在 葉片工作面粘貼陶瓷片或者噴涂 陶瓷,陶瓷比較耐磨,并且粘貼厚度或噴涂厚度較薄,只需1.5mm,對 風機性能影響較低。
(3)改進電機冷如水管 電動機冷卻水管焊接在電機上端蓋上,在風機 發(fā)生振動時,構(gòu)成一個整體,在冷卻水管與電機焊接 處極其容易發(fā)生裂紋。利用修理機 會,在冷卻水管和 電機結(jié)合處采用軟連接,將大大緩解水管與電機之 間的振動損毀。
①嚴格執(zhí)行給油脂標準,定期進行油脂化驗,確 保轉(zhuǎn)動軸承的良好潤滑;
②定期更換控制頭輸入(輸 出)軸聯(lián)結(jié)柱銷和彈簧鋼片。對控制頭采取有效的固 定措施,確??刂祁^的同心度在規(guī)定范圍內(nèi)。定期檢 查控制頭各密封,保持油 壓減少泄漏;
③提高檢修工 藝質(zhì)量,防止葉片漂移和各處螺栓松動,保證風機軸 系中心在規(guī)定范圍以內(nèi);
④利用每次停爐機會,及時 清理葉輪表面積灰,也可以在風機上加裝一套吹灰 裝置,運行中利用壓縮空氣進行不停機清灰;
⑤安裝 風機振動監(jiān)測設(shè)備,防止風機運行中突發(fā)事故的發(fā)生;
⑥在每次檢修后對風機進行動平衡試驗,將風機 振動值控制在標準要求范圍;
⑦由于鍋爐空預(yù)器容易發(fā)生堵管,在停爐檢修時,疏通空預(yù)器管,減少系 統(tǒng)阻力;
⑧在吸風機運行一段時間后,應(yīng)堅持做好葉 輪及其固定螺釘?shù)睦袡z查。此外,檢修人員還要定 期檢查和緊固引風機或軸承箱的地腳螺釘。
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